在液压系统运行过程中,部分操作人员会观察到这样一种现象:
设备已经停止供能,控制阀回到中位,甚至动力源已经关闭,但液压马达仍出现短时间、低速度的缓慢转动。
这一现象在现场极易引发误判,有人认为属于正常惯性行为,也有人立即怀疑马达或阀件发生故障。事实上,液压马达停机后的转动行为本身并不能直接等同于系统异常,其是否属于故障,需要结合转动特征、持续时间及工况进行综合判断。
在液压系统中,即使执行停机操作,系统也并不会在瞬间达到完全无压状态。以下几个因素决定了停机后可能出现短暂转动:
液压系统属于封闭回路或半封闭回路结构,停机后:
压力油仍残留在管路中
马达内部工作腔体存在未完全卸除的压力
压力在各腔体之间重新平衡时,会推动马达产生极小角度转动
多数标准液压马达(尤其是未配置制动器的马达)在停机后:
仅依靠油液封闭来限制转动
不具备刚性机械锁止能力
在无外部负载或负载极轻的情况下,微量压力变化即可引起缓慢转动。
当满足以下条件时,一般可判定为正常压力释放行为:
转动速度极低,呈缓慢爬行状态
持续时间通常在 1–3 秒内
转动后可自然停止,不反复发生
马达处于空载或极轻负载状态
冷机与热机状态下表现基本一致
在上述条件下,该现象不构成系统故障判断依据。
当马达停机后的转动行为超出正常压力释放范围时,应高度警惕系统已出现功能性异常。
停机后仍可持续转动 10 秒以上
在无任何操作输入的情况下保持连续旋转
不再是微小角度位移
呈现稳定、可观察的转动状态
例如:
卷扬机构缓慢放绳
回转平台发生偏移
行走机构出现自行爬行
此类情况已构成潜在安全风险。
冷机状态下基本不转
油温升高后转动明显增强,且难以停止
该特征通常表明系统存在与油液粘度相关的内泄问题。
从液压原理角度分析,马达在停机状态下仍持续转动,并非马达“主动运转”,而是系统已经无法有效建立液压锁止。
其本质原因可归结为:
系统内部存在不可控的泄漏通道,导致压力无法被有效保持。
常见诱因包括但不限于:
马达内部磨损导致容积效率下降
控制阀中位串油
制动阀、平衡阀密封性能退化
油温升高引起配合间隙扩大
在此状态下,液压油通过泄漏路径持续作用于马达工作腔,形成低速但连续的转动。
该现象与液压油物性变化直接相关:
温度升高 → 粘度下降
泄漏流量随之显著增大
原本尚可维持的封油能力迅速丧失
因此,热机自转现象通常是系统磨损或阀件老化的放大表现,而非偶发情况。
在不借助仪表、不拆解系统的前提下,可采用以下经验性判断方法:
停机后可在短时间内自行停止的,通常属于正常现象。
在无操作输入情况下无法自行停止的,基本可判定为系统故障。
该原则在工程现场具有极高的实用价值,可作为后续排查与维护决策的重要依据。
液压马达停机后的转动行为,本质上是系统健康状态的一种直观反馈。
合理区分正常压力释放与异常封油失效,有助于避免误判,也能在早期发现潜在风险。

